
今年以來,陜焦公司深入貫徹落實陜煤集團虧損企業(yè)治理專題會精神,深耕“四種經(jīng)營理念”,聚焦降本增效中心任務(wù),從源頭降本、過程創(chuàng)效、管理提質(zhì)等方面靶向施策,精準(zhǔn)發(fā)力,通過提升管理質(zhì)量、優(yōu)化生產(chǎn)組織、細(xì)化成本管控、加強虧損治理等,全力朝著打造“內(nèi)部協(xié)作的標(biāo)桿,治虧創(chuàng)效的典范”目標(biāo)任務(wù)奮進,實現(xiàn)逆勢困境下的破冰突圍。
該車間結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)實際,對工藝進行創(chuàng)新改造。粗苯加熱裝置改造后,每小時能節(jié)約煤氣500—600立方米,既降消耗又提粗苯產(chǎn)率,還減少廢氣排放,助力環(huán)保與低耗能生產(chǎn)。硫銨大母液泵閥門改造,大幅降低檢修時母液排空量,減少浪費,節(jié)省準(zhǔn)備時間,提升檢修效率,保障硫銨系統(tǒng)穩(wěn)定運行,降低了成本。冷凝液收集再利用改造同樣給力,以往冷凝液直接外排,浪費大且增加廢水處理量,如今統(tǒng)一收集回流至循環(huán)水池,合理利用資源,減少清水補充量,節(jié)約用水成本,契合可持續(xù)發(fā)展理念。 清理冷鼓循環(huán)水池時,廢舊填料沉積威脅系統(tǒng)運行,在公司大力支持和兄弟車間的高效協(xié)作下,該車間組建突擊隊,克服環(huán)境差、難度大等困難,奮戰(zhàn)十余天清理400余立方米雜物,保障循環(huán)水系統(tǒng)高效運行,節(jié)約外委清理費用20余萬元,展現(xiàn)強大團隊凝聚力。脫硫系統(tǒng)硫膏處置難題前,該車間組織突擊隊,克服重重阻礙,完成2000余袋硫膏清理轉(zhuǎn)移,保障系統(tǒng)正常運行,節(jié)約外委施工費用6萬余元,盡顯員工擔(dān)當(dāng)與協(xié)作能力。 該車間利用閑置管道制作安裝暖氣片,完善崗位及生產(chǎn)現(xiàn)場暖氣設(shè)施,節(jié)約購置費用,營造舒適環(huán)境同時降低成本。人員配置上,鍋爐、硫銨系統(tǒng)停運時,合理分流人員頂替休假、請假員工,減少加班費用;各系統(tǒng)正常運行時,科學(xué)調(diào)節(jié)崗位人員替班,嚴(yán)控人員增加,節(jié)約人力成本,保證生產(chǎn)效率同時降低人力支出。 “化產(chǎn)一車間將繼續(xù)在工藝操作、修舊利廢、強化管理等方面下功夫、出實招,著實解決制約生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵問題,切實降低生產(chǎn)成本,堵塞漏洞,不斷提升為公司的治虧創(chuàng)效貢獻更多的力量”。該車間主任張鵬說。(浩海煤化:馬文平)