
為增加企業(yè)盈利能力,降低經(jīng)營成本及能耗消費指標(biāo),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,公司發(fā)出了“治虧創(chuàng)效 節(jié)能降耗”的號召,對此綜合利用車間積極響應(yīng)號召,落實決策部署,結(jié)合車間生產(chǎn)實際,多措并舉壓縮成本,提升效益,階段內(nèi)取得了良好成效。
崗位互學(xué),促一崗多能。脫鹽水崗位與除氧站崗位互學(xué)、壓縮與精脫餾崗位每班派出一對員工互換崗位,現(xiàn)場實操、理論問答,合成氨內(nèi)部各崗位互學(xué)、中控?fù)Q崗操作,空分空壓機(jī)、空分、氮氧液化項目互學(xué)……每個夜班大家利用碎片時間、互相討論、模擬操作,經(jīng)過近兩次開車表現(xiàn),大班長丁志敏說:“總體操作水平都處于上升階段,個別同志還需加強。以后我們班每個人沒有崗位局限,哪里需要哪里干。”同時,他還會不定期帶領(lǐng)大家現(xiàn)場手指口述,通過學(xué)習(xí)進(jìn)一步提高員工的理論水平及實操技能。
優(yōu)化操作,提設(shè)備效率。空分分子篩由原來的每四小時切換一次改為八小時,每天可減少四小時加熱時間,每月可節(jié)省6萬元電費??辗挚諌簫徫煌ㄟ^調(diào)整加工空氣量和空壓機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉及轉(zhuǎn)速,每小時節(jié)約3t蒸汽;凈化氣柜輔線投用,減少煤氣氣量波動,降低了壓縮崗位氣量加減次數(shù),節(jié)約設(shè)備損耗、節(jié)省了維修費用。合成氨系統(tǒng)根據(jù)煤氣量調(diào)節(jié)變壓吸附時間提高提氫率,增加液氨產(chǎn)量;精脫硫崗位及時調(diào)節(jié)床層溫度,加強排污,嚴(yán)格控制床層溫度,最大限度提高催化劑使用壽命,節(jié)約成本;循環(huán)水崗位根據(jù)現(xiàn)場使用量及天氣變化,及時動態(tài)調(diào)整循環(huán)水泵機(jī)組及冷卻塔風(fēng)機(jī)負(fù)荷,用電量顯著下降。
小事做起,樹責(zé)任意識。根據(jù)晝夜變化、隨時調(diào)整開關(guān)燈時間。合理使用空調(diào),嚴(yán)謹(jǐn)室內(nèi)無人開空調(diào),嚴(yán)謹(jǐn)窗戶空調(diào)同時開。加強生產(chǎn)和生活用水管理,做到隨手關(guān)水龍頭、杜絕長流水。及時巡檢排查處理隱患,杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象,做到防患于未然。充分利用設(shè)備廢件,將已損壞的閥門、泵類、電機(jī)等重新裝配,做到廢件再利用,最大限度節(jié)約檢修成本。
降本增效,貴在堅持。我們將牢固樹立過“緊日子”的思想,從點滴做起,助力公司實現(xiàn)治虧創(chuàng)效。(綜合利用車間:閆敏)