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治虧創(chuàng)效 扭虧增盈 大干一百天
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黃陵煤化工:技術(shù)創(chuàng)效!脫苯升級改造每年節(jié)省175萬元
發(fā)布時間:2023-07-25    作者:   點擊量:1190   分享到:

   “降了,降了,蒸汽消耗真的降低了……”黃陵煤化工化產(chǎn)控制室傳來歡呼聲,隨著脫苯塔頂壓力穩(wěn)定在-30kpa,粗苯質(zhì)量穩(wěn)定。脫苯升級改造可節(jié)約低壓蒸汽1.2t/h,年可節(jié)約150余萬元,降低污水處理費用25萬余元。

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   據(jù)了解,脫苯技術(shù)升級改造項目是該公司積極落實“雙碳”“雙控”戰(zhàn)略目標,踐行綠色發(fā)展理念,向優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、推動節(jié)能減排工作邁出的重要一步。該項目5月中旬投入運行,前期受負壓提升制約,項目運行不能達效,經(jīng)過化產(chǎn)車間專業(yè)技術(shù)人員近兩個月的調(diào)試,成效凸顯。

   該公司原采用的脫苯工藝是利用水蒸氣和其中的苯、甲苯等物質(zhì)能夠形成最低共沸物的原理,將苯類物質(zhì)在較低的溫度下蒸汽吹脫,使洗油得以再生。這種脫苯工藝主要存在兩個問題,一是生產(chǎn)過程中使用大量蒸汽,蒸汽冷凝后形成焦化粗苯分離廢水,焦化廢水處理費用較高,處理難度大;二是貧油含苯量高,通常為0.2%—0.5%,因而影響苯的吸收。

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   如何從源頭上減少廢水的產(chǎn)生量、提高脫苯效率是擺在所有化產(chǎn)人面前的一道難題,經(jīng)過該車間與多方技術(shù)交流,最終確定實施脫苯技術(shù)升級改造項目,該項目是將原有的粗苯常壓蒸餾改為減壓蒸餾,依靠真空泵制造負壓環(huán)境,進行減壓蒸餾,在減壓操作條件下,降低富油沸點并提高苯類物質(zhì)的相對揮發(fā)度,在低于常壓操作溫度的條件下將苯類物質(zhì)從富油中蒸脫,使富油得到再生。降低餾出物溫度,負壓操作提高了組分間的相對揮發(fā)度,優(yōu)化脫苯操作,降低低壓蒸汽消耗,負壓脫苯過程大大減少了水蒸氣的引入,從而達到節(jié)省蒸汽、節(jié)能減排的目的。

   此項技術(shù)可以使再生器蒸汽用量減少,同時有效降低貧油含苯量,促進貧油對苯的吸收,有效降低塔后含苯。由于洗油在脫苯過程中溫度降低,循環(huán)洗油在系統(tǒng)內(nèi)的聚合時間延長、洗油質(zhì)量顯著提高,洗苯效果得到了明顯改善。該項目是對原有脫苯技術(shù)、工藝進行的改革創(chuàng)新,對公司的節(jié)能減排起到助推作用。(黃陵煤化工:劉剛)