
在煉焦生產(chǎn)系統(tǒng)中,熄焦塔起到的是將送入塔內(nèi)的紅焦經(jīng)熄焦水噴淋后達(dá)到紅焦熄滅的作用,伴隨著熄焦過程也產(chǎn)生大量的蒸汽。而熄焦塔捕霧層噴淋是將熄焦過程中產(chǎn)生的大量蒸汽,經(jīng)過捕霧層將焦沫進(jìn)行過濾,過濾后的焦沫附著在捕霧板上,將其在頂部進(jìn)行均勻沖洗,從而保證焦沫不跟隨蒸汽排入大氣,不影響周圍環(huán)境,符合企業(yè)綠色環(huán)保新要求。
據(jù)悉,在煉焦一車間,因生產(chǎn)環(huán)境受限,原熄焦塔內(nèi)捕霧層噴淋清掃裝置,因使用時間較長,且噴淋介質(zhì)存在腐蝕性,出現(xiàn)了噴淋口堵塞,導(dǎo)致噴淋水呈柱狀進(jìn)行噴淋,使用效果不佳,且維修人員工作量增加。針對這一問題,該車間主任張管、副主任宗明立即成立技術(shù)攻關(guān)小組,深入現(xiàn)場,通過現(xiàn)場考察,在40米高的熄焦塔頂部開始了為期兩天的自主改造,5名維修人員首先利用左右交叉排序的方式對5個噴淋管道進(jìn)行制作安裝,再通過精確計算在噴淋管道上錯位開挖80余個噴淋嘴安裝口,將原有圓形噴淋嘴,改裝成符合工藝介質(zhì)要求的304不銹鋼渦流噴頭嘴,安裝完成后,噴淋水呈傘狀有序排列,無死角錯位進(jìn)行噴灑,在投用當(dāng)天熄焦過程中蒸汽內(nèi)焦沫含量明顯的降低,噴灑效果良好。
為確保技術(shù)改造效果,該套裝置進(jìn)行了為期30天試運行,在此期間噴淋水噴灑未曾出現(xiàn)堵塞和故障現(xiàn)象,崗位人員曾用白紙檢驗蒸汽中含有的焦沫量,達(dá)到了白紙無污的效果,特別值得一提的是熄焦水噴淋量從每月200方,減少至80方,不僅滿足了熄焦過程中綠色發(fā)展新要求,更起到了降低生產(chǎn)成本的作用。(煉焦一車間:張瑤)