
近期,化產(chǎn)二車間技術(shù)人員通過開展提高硫磺產(chǎn)率對標(biāo)課題攻關(guān),對熔硫溫度、催化劑配比、清液流量等參數(shù)研究分析,認(rèn)為脫硫效果逐漸變差,決定改造原熔硫工藝,改用高效離心機(jī)處理脫硫液。該車間從開始的連續(xù)熔硫轉(zhuǎn)為間斷熔硫,硫磺日產(chǎn)量由2噸提升至4噸左右,月純堿消耗下降4.5t/d,PDS用量下降7.5kg/d、每年可節(jié)約資金300余萬元。
據(jù)了解,化產(chǎn)二車間現(xiàn)場原配置有5臺熔硫釜,但實(shí)際每天產(chǎn)量不到3噸,有時甚至不到2噸。熔硫釜操作過程,溫度和清液流量對熔硫釜生產(chǎn)具有決定影響,從實(shí)際生產(chǎn)記錄來看,兩個參數(shù)控制都不夠理想。鑒于以上問題,化產(chǎn)二車間在充分借鑒化產(chǎn)一車間的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,因地適宜,積極采取措施,找準(zhǔn)了系統(tǒng)的問題點(diǎn)。
按照既定方案,車間首先通過增加臥螺離心機(jī)、濃縮泡沫槽等設(shè)備,將再生塔浮選的硫泡沫進(jìn)行離心分離;再利用真空機(jī)組將釜內(nèi)泡沫水分快速吸收,提高單釜產(chǎn)量和操作效率。在此期間,由于生產(chǎn)中的各種損耗,需要將PDS+對苯二酚及軟水或新鮮水加入催化劑槽攪拌使催化劑溶解。操作過程中,用壓縮空氣活化進(jìn)行、再均勻滴加到溶液循環(huán)槽。堿液的配制則改為一班一次,在加入軟水或脫硫清液后,加入純堿用適量蒸汽加熱,攪拌使其溶解,保證脫硫液的PH值在8.5-9.0。
經(jīng)過對近半年連續(xù)運(yùn)行有關(guān)工藝控制參數(shù)的分析,此次熔硫技改項(xiàng)目,能夠嚴(yán)格按照對標(biāo)工作流程,從影響工藝的各個方面進(jìn)行優(yōu)化,并融匯新工藝、新設(shè)備,使硫磺產(chǎn)量和產(chǎn)率得到明顯提升,能源和原料消耗大大降低。
據(jù)悉,此項(xiàng)技術(shù)改造在脫硫工藝中具有很高的推廣價值。下階段,車間還將從節(jié)能環(huán)保方面,對放硫盤進(jìn)行改造,持續(xù)優(yōu)化熔硫各個環(huán)節(jié),是系統(tǒng)更加高效運(yùn)行。(化產(chǎn)二車間 王妮)