
近日,浩海煤化煉焦一車間通過對空壓機運行方式的深度優(yōu)化改造,成功解決了除塵系統(tǒng)與脫硫脫硝系統(tǒng)供氣“頑疾”,為該公司的智能化、綠色化生產(chǎn)注入強勁動力。
據(jù)了解,改造前該車間焦側(cè)除塵與脫硫脫硝系統(tǒng)兩臺空壓機采用“一備一用”的傳統(tǒng)空壓機配置模式。該模式在運行方式上存在著技術(shù)短板:除塵系統(tǒng)脈沖閥一旦出現(xiàn)漏氣,整個系統(tǒng)壓力驟降,脫硝系統(tǒng)熱風(fēng)爐運轉(zhuǎn)受限,直接拉低噴氨與SCR脫硝催化反應(yīng)效率;兩臺空氣壓縮機共用同一供電線路,且電源線規(guī)格偏小,同時啟動兩臺空壓機便會引發(fā)過載保護(hù)動作,致使電路跳閘。
為突破生產(chǎn)技術(shù)瓶頸,扭轉(zhuǎn)困局,該車間組織技術(shù)骨干成立攻堅小組,以“精準(zhǔn)施治”的策略推進(jìn)改造。車間主任宗明帶領(lǐng)攻關(guān)小組成員多次深入生產(chǎn)現(xiàn)場,分析產(chǎn)生問題的原因。對電氣方面進(jìn)行“手術(shù)”,剖析產(chǎn)問題的原因,實施分別控制,將原有串聯(lián)線路升級為獨立供電回路,使兩臺空壓機實現(xiàn)功能分離,讓兩臺空壓機“各司其職”,一臺負(fù)責(zé)除塵系統(tǒng)脈沖反吹,一臺全力保障脫硫脫硝系統(tǒng)供氣。試運行一周時間,系統(tǒng)運行平穩(wěn),生產(chǎn)效率實現(xiàn)躍升。但技術(shù)人員并未滿足于此,為避免單臺空壓機出現(xiàn)故障而可能導(dǎo)致對應(yīng)系統(tǒng)停擺新隱患,攻關(guān)小組多次深入現(xiàn)場,反復(fù)論證,對壓縮空氣管路進(jìn)行改造并加裝了控制閥門。
目前,兩套系統(tǒng)在保持獨立穩(wěn)定運行的同時,不僅使焦側(cè)除塵壓差在1600pa左右,脫硫除塵1800pa左右,而且自改造后系統(tǒng)在緊急時刻互通互用,避免因壓縮空氣壓力低導(dǎo)致數(shù)據(jù)大波動等現(xiàn)象。
此次空壓機運行方式技術(shù)性改造,有效解決了長期困擾生產(chǎn)中的技術(shù)難題,充分展現(xiàn)煉焦一車間“問題導(dǎo)向、創(chuàng)新驅(qū)動”的技術(shù)革新路徑。這次的成功經(jīng)驗也將為車間設(shè)備升級改造提供寶貴經(jīng)驗,為助力公司高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階貢獻(xiàn)力量。(浩海煤化:閆國榮)