
2024年面對(duì)焦鋼市場(chǎng)持續(xù)下行的大環(huán)境,浩海煤化化產(chǎn)一車(chē)間不等不靠,持續(xù)健全降本增效工作機(jī)制,以生產(chǎn)工藝細(xì)節(jié)為抓手,設(shè)備改造創(chuàng)新入手、提升人員素質(zhì)三方面入手,有效推動(dòng)降本增效工作走深走實(shí)。
科學(xué)調(diào)節(jié)確保系統(tǒng)低能耗生產(chǎn)。2024年以來(lái)化產(chǎn)一車(chē)間把提升產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)率、降低原料、人力資源消耗作為降本增效工作的落腳點(diǎn),對(duì)蒸汽、硫磺、硫酸銨、粗苯等產(chǎn)品詳細(xì)進(jìn)行生產(chǎn)工藝排查,合理利用當(dāng)?shù)貧鉁刈兓?,精?zhǔn)控制生產(chǎn)工藝指標(biāo)。用電方面,及時(shí)停運(yùn)和開(kāi)啟鼓冷循環(huán)水泵及冷卻風(fēng)扇,節(jié)約循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行的用電量。蒸汽方面,根據(jù)公司調(diào)度統(tǒng)籌結(jié)合生產(chǎn)系統(tǒng)蒸汽的使用量,及時(shí)停運(yùn)和開(kāi)啟燃?xì)忮仩t,節(jié)約鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行的煤氣消耗及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)用能。生產(chǎn)方面,粗苯系統(tǒng)嚴(yán)控管式爐開(kāi)啟時(shí)間,及時(shí)聯(lián)系協(xié)調(diào)干熄焦產(chǎn)生的蒸汽,充分調(diào)節(jié)投用無(wú)管式爐蒸汽加熱裝置,每小時(shí)可節(jié)約煤氣量500-600立方米,不但降低了消耗,而且提高了粗苯產(chǎn)率,避免了煤氣燃燒產(chǎn)生廢氣的排放,既強(qiáng)化環(huán)保管理又保證了整個(gè)系統(tǒng)的低耗能生產(chǎn)。
改造創(chuàng)新確保設(shè)備高效率運(yùn)行。技術(shù)創(chuàng)新是強(qiáng)化生產(chǎn),節(jié)約成本的有效途徑。該車(chē)間結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)鍋爐反滲透水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,將原有多介質(zhì)過(guò)濾器與反滲透多介質(zhì)過(guò)濾器串聯(lián),從而對(duì)原水進(jìn)行二次過(guò)濾,提高了過(guò)濾效果,二段壓力由原來(lái)1.15MP降低到0.75MP,水量由22方/h提高到28方/h,進(jìn)而降低了高壓水泵負(fù)荷。投運(yùn)后,每天可減少系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間4小時(shí),每月減少藥劑使用量150公斤,有效地提高了系統(tǒng)運(yùn)行率,降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本。硫銨蒸氨再沸器排液系統(tǒng)自主設(shè)計(jì)制作加裝沉淀回用裝置改造,每天減少50噸蒸氨廢水的處理量,可節(jié)約蒸汽15噸、液堿0.25噸,降低了此系統(tǒng)的原料消耗;同時(shí)該車(chē)間嚴(yán)抓設(shè)備潤(rùn)滑維護(hù)保養(yǎng)、消除系統(tǒng)跑冒滴漏、杜絕長(zhǎng)明燈長(zhǎng)流水現(xiàn)象、堅(jiān)持能修盡修能替代絕不用新的原則,嚴(yán)控設(shè)備檢修材料消耗,確保了該車(chē)間各系統(tǒng)的高效運(yùn)行。
調(diào)整培訓(xùn)確保生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。今年4月份以來(lái),公司為該車(chē)間先后補(bǔ)充近二十多名新生力量,面對(duì)新入職員工和在職年齡超限員工交替置換現(xiàn)狀,該車(chē)間迅速進(jìn)行排查,詳細(xì)了解每個(gè)新入職員工擅長(zhǎng)技術(shù)以及個(gè)人競(jìng)聘意向,再結(jié)合該車(chē)間各崗位實(shí)際,本著“積極報(bào)名、競(jìng)聘上崗”的雙向選擇原則,采取重點(diǎn)培訓(xùn)、以老帶新、逐步替換的方法有序完成人員置換調(diào)整安排,確保了該車(chē)間各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。下一步,該車(chē)間將持續(xù)響應(yīng)公司“節(jié)能降耗、降本增效”的要求,堅(jiān)持黨建引領(lǐng)、生產(chǎn)提質(zhì)、改造提效、安全護(hù)航、環(huán)保保駕,為公司高質(zhì)量發(fā)展再建新功。(浩海煤化 馬文平)