
近期,黃陵煤化工化產(chǎn)車間高壓氨水泵經(jīng)改造調(diào)試后順利投運(yùn),各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行良好。通過初步計(jì)算,每小時可節(jié)電40度左右,年節(jié)約電費(fèi)約17萬元。
該公司化產(chǎn)車間原有三套高壓氨水泵機(jī)組,其主要給煉焦車間輸送足夠壓力和氨水。因設(shè)備年久老化,工作效率低下,加之運(yùn)行壓力和流量偏低,嚴(yán)重影響上升管的噴灑運(yùn)行效果,在一定程度上增加了公司運(yùn)營成本。
為積極響應(yīng)公司節(jié)能降耗號召,該車間深挖工藝優(yōu)化潛力,用1臺永磁同步電機(jī)的新型單級多吸式變頻離心泵置換了3臺高壓氨水泵。改造中,各專業(yè)從各自職責(zé)出發(fā),團(tuán)結(jié)協(xié)作,保證項(xiàng)目的順利落地,安環(huán)組全方位、全過程參與技術(shù)攻關(guān)的實(shí)施,從最根本的層面保證項(xiàng)目的實(shí)施;工藝組統(tǒng)計(jì)分析運(yùn)行數(shù)據(jù);設(shè)備組現(xiàn)場實(shí)地查看,研究設(shè)備相關(guān)參數(shù),跟進(jìn)改造;橫大班組和維修班組從自身角度出發(fā),解決方案實(shí)施過程中存在的問題,保證方案的可實(shí)施性。
據(jù)該車間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹,新改造的變頻離心泵自動化程度高,運(yùn)行過程中,操作人員可在觸摸屏上設(shè)定相關(guān)運(yùn)行參數(shù),還可根據(jù)設(shè)定出口壓力自動調(diào)節(jié)電機(jī)輸出頻率,供煉焦人員使用清掃上升管,最大的優(yōu)點(diǎn)還能將各處點(diǎn)檢指標(biāo)量化接入控制屏,便于全方位掌握設(shè)備運(yùn)行情況。(黃陵煤化工:賀文濤)