
近日,化產一車間主任張玄、副主任潘曉雄組織車間工藝、設備、班組骨干人員,深入檢修后正試運的脫硫系統(tǒng)臥式螺旋卸料沉降離心機生產現(xiàn)場,全面檢查、檢測運行參數、工藝指標,結合崗位操作人員對實際試運效果的描述,離心機運行平穩(wěn)、參數正常、指標合格,徹底消除了振動大、內部有異響、運轉不穩(wěn)定故障。一致表示,此次自主檢修消缺非常成功。
脫硫系統(tǒng)臥式螺旋卸料沉降離心機承擔脫硫泡沫液中的清液分離,將分離出的清液再次回送系統(tǒng)繼續(xù)參與生產,大幅度降低熔硫釜處理脫硫泡沫液量,節(jié)約了熔硫釜運行中消耗的蒸汽量,并大幅減少脫硫廢液產生量,據統(tǒng)計,每天可減少產生10-15噸脫硫廢液,為后續(xù)脫硫廢液處理系統(tǒng)降低了生產壓力。
自7月上旬,脫硫系統(tǒng)臥式螺旋卸料沉降離心機出現(xiàn)振動增大、內部有異響,運轉不穩(wěn)定故障,車間立即組織技術人員和維修班長全面檢查、查找技術資料、聯(lián)系離心機廠家,判斷為離心機內部軸承損壞所致,急需拆檢更換。
針對此類故障,車間以往是交由外委維修,不但費用高,而且維修周期長,嚴重影響整個系統(tǒng)的高效運行。
本著“一切成本皆可控的原則”,該車間積極響應公司降本增效《倡議書》要求,由設備組牽頭,成立了以大班長車富平為組長的攻堅小組。通過拆卸離心機護罩、查找離心機資料、聯(lián)系離心機廠家,認真咨詢、分析離心機內部結構和組成,制定詳細檢修消缺方案。決定由維修班組進行拆卸,更換預判的螺旋推料器、轉鼓、軸承座等部位的軸承和密封,以徹底消除故障。
在公司各部門的相互配合下,7月17日離心機檢修正式啟動。按照預定方案,拆卸離心機聯(lián)軸器、護罩,拆卸離心機房屋頂彩鋼板并吊離、吊出離心機轉鼓和螺旋推料器整體,就近放置于離心機房外北側位置,借助廠房搭建檢修簡易棚,為進一步拆檢提供遮陽避雨的場所。隨后,拆卸轉鼓和螺旋推料器,逐點標記各部拆卸部位和零件,根據拆卸實際需要制作相應工具,解決各種遇到的問題,并將拆卸的備件材料和準備的新備件、材料進行對比,以確保順利更換安裝。
火熱的七月,伴著滾滾的熱浪,攻堅小組成員堅定信念、克服高溫,經過一周時間的持續(xù)施工,于24日下午16時順利完成了離心機安裝、調試、開車試運。
據了解,此次脫硫離心機自主檢修消缺工作不僅比外委檢修時間縮短了30余天,還節(jié)約了9.2萬元的維修費用,更積累了離心機檢修經驗。(化產一車間:馬文平)