
“自從上次壓縮空氣脫水裝置安裝完成后,我還沒(méi)換過(guò)膜片呢,而且布袋的噴吹養(yǎng)護(hù)效果明顯好轉(zhuǎn),這應(yīng)該是我干除塵工幾年來(lái)最實(shí)用的一個(gè)改造了。”黃陵煤化工煉焦車間脫硫脫硝副操李小杰在巡檢時(shí),向一邊潤(rùn)滑刮板機(jī)絲杠的鉗工師傅豎起大拇指說(shuō)道。
據(jù)了解,該車間地面站除塵反吹系統(tǒng)所用氣源是由螺桿空壓機(jī)排出的壓縮空氣直接經(jīng)干燥機(jī)后,通過(guò)管路輸送到各個(gè)脈沖閥進(jìn)行布袋吹打作業(yè),但因管路過(guò)長(zhǎng)、壓縮空氣二次冷凝等原因,使得到達(dá)脈沖閥后的壓縮空氣中夾帶水分過(guò)多,侵蝕造成脈沖閥膜片、彈簧等頻繁損壞,影響布袋維護(hù)。為此,車間成立技術(shù)攻關(guān)小組,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際將原來(lái)的干燥機(jī)拆除安裝至管路末端位置,并配套設(shè)計(jì)制作了多管冷凝器。
該車間2022年10月份自主設(shè)計(jì)制作的壓縮空氣干燥及脫水裝置投運(yùn)以來(lái),成功解決了地面站壓縮空氣帶水致脈沖噴吹電磁閥頻繁故障的“頑疾”,保障了除塵布袋的及時(shí)有效噴吹拍打,在降低除塵阻力的基礎(chǔ)上又延長(zhǎng)了布袋使用壽命。按該車間2023年3月份備件耗材統(tǒng)計(jì)分析,僅脈沖閥膜片、彈簧及閥蓋月消耗量在原基礎(chǔ)上下降了近70%,每月節(jié)省成本2600余元,除塵布袋壽命可延長(zhǎng)15%-20%,而且大大降低了崗位人員的維護(hù)頻率和勞動(dòng)強(qiáng)度。
抓創(chuàng)新就是抓發(fā)展,謀創(chuàng)新就是謀未來(lái)。今年,煉焦車間在做好設(shè)備基礎(chǔ)管理的前提下,注重創(chuàng)新效果轉(zhuǎn)化,結(jié)合車間生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的缺陷和隱患,從機(jī)、電、儀三方面著手,選取典型難題作為突破口,開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),以“典型帶動(dòng)、示范推進(jìn)”為思路,制定了多項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)目標(biāo),以點(diǎn)帶面,分階段實(shí)施,在全車間逐步形成了攻堅(jiān)克難的創(chuàng)新工作新風(fēng)尚。(黃陵煤化工:王宏濤)