
近日,合成氨首臺氫氣壓縮機順利通過滿負(fù)荷試車。該設(shè)備可將氫氣加壓至3.2Mpa并確保氫氣的純度,為下一步焦?fàn)t煤氣綜合利用高產(chǎn)合成氨提供了有利的條件。
該機組是由寶雞市博磊化工機械有限公司制造,氫壓機組采用的是臥式兩列對稱平衡型結(jié)構(gòu),二級壓縮,一二級各兩個缸,氣缸均為雙作用。壓縮機氣缸和填料均采用無油潤滑結(jié)構(gòu)設(shè)計,設(shè)置緩沖器、冷卻器、分離器、配置氣、水油管線系統(tǒng)及電氣儀表等輔助設(shè)備,驅(qū)動電機為無刷勵磁增安型同步電機。電機軸伸與壓縮機曲軸通過脹套聯(lián)軸器直聯(lián),現(xiàn)場電氣儀表控制設(shè)備滿足防爆區(qū)域要求。
據(jù)了解,從7月11日開始,與廠家協(xié)商制定吹掃方案,單體試車、聯(lián)動試車方案。單體對氫壓機點試,單體試機12小時,對機組進(jìn)行吹掃,第一次加壓后對漏點停機處理。第二次試機,軸瓦溫度高,停機,拆檢發(fā)現(xiàn)軸瓦磨損嚴(yán)重,更換軸瓦。第三次試機,用氮氣瓶對系統(tǒng)加壓,保證一段進(jìn)氣壓力在0.6 Mpa,發(fā)現(xiàn)排氣溫度高,二排壓力加不上去,停機后聯(lián)系廠家前來檢查,發(fā)現(xiàn)氣閥漏氣密封不嚴(yán),返廠維修氣閥調(diào)整間隙、密封面。8月3日晚,保運人員加班加點對32個氣閥清洗回裝,直到晚上11點多全部回裝完畢,為8月4號的單體試車提供了有利的保障。8月4號下午,開機進(jìn)行第四次試漏,氣缸、活門、壓力表、接頭,每個焊縫、每個螺絲的松緊度都不放過,最終將氫壓機加壓至3.17 Mpa運行兩個小時,檢查一切正常后停機。
試車成功后,該車間對氫壓機主軸瓦連續(xù)幾日打開進(jìn)行檢查,對氣閥進(jìn)行抽查,全部完好后回裝,確保具備啟機條件。(通訊員:醇氨車間 沈亞茹 責(zé)編:張靜云)