
4月14日下午,水汽車間脫鹽水站迎來(lái)了一輛滿載31.7噸液堿的危化品運(yùn)輸車,在崗位人員、車間技術(shù)員及維修人員的緊密引導(dǎo)和配合下,經(jīng)過(guò)兩個(gè)多小時(shí)的嚴(yán)格、規(guī)范、準(zhǔn)確操作,順利的將車載液堿通過(guò)卸堿泵輸送至兩個(gè)儲(chǔ)堿罐內(nèi),圓滿完成了脫鹽水站首次接收液堿大容量供應(yīng)的任務(wù)。
脫鹽水站原設(shè)立液堿儲(chǔ)罐一個(gè),可存儲(chǔ)約17噸液堿,承擔(dān)脫鹽水及濃鹽水兩大系統(tǒng)生產(chǎn)調(diào)節(jié)使用堿液的供應(yīng),隨著生產(chǎn)工藝的持續(xù)改進(jìn)調(diào)整,系統(tǒng)使用液堿量加大,加之新冠病毒疫情的突然來(lái)襲,導(dǎo)致道路運(yùn)輸難度加大,頻繁造成液堿供應(yīng)告急的狀況,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的正常調(diào)節(jié)運(yùn)行,為了徹底解決現(xiàn)存問(wèn)題,加大液堿儲(chǔ)量、延長(zhǎng)使用周期已成為刻不容緩的首要任務(wù)。
3月下旬,該車間領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)實(shí)際情況,迅速進(jìn)行部署,由設(shè)備組牽頭,在脫鹽水站酸堿廠房?jī)?nèi),現(xiàn)場(chǎng)查看測(cè)量,經(jīng)過(guò)綜合考慮、討論,在嚴(yán)格遵守環(huán)保要求及生產(chǎn)工藝調(diào)整的雙重條件下,決定在原液堿儲(chǔ)罐的西側(cè)位置,加裝一個(gè)容量約17立方米的儲(chǔ)罐,滿足液堿儲(chǔ)量加大的需要。
設(shè)備組立即制定改造計(jì)劃,組織人員迅速啟動(dòng),上報(bào)審批改造報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)測(cè)繪安裝尺寸、查閱資料選型報(bào)批儲(chǔ)罐計(jì)劃、協(xié)調(diào)組織拆除砌建安裝場(chǎng)地、拆卸廠房西北角窗戶、屋頂開(kāi)設(shè)吊裝孔等,經(jīng)過(guò)十多天的實(shí)施,新罐運(yùn)送到現(xiàn)場(chǎng)、安裝場(chǎng)地拆除砌建防腐完成、窗戶和吊裝孔拆卸開(kāi)設(shè)結(jié)束,于4月7日14:00時(shí)準(zhǔn)備工作到位。隨著吊車緩緩移動(dòng),新罐安裝正式開(kāi)始,在車間設(shè)備主管石健文的統(tǒng)一指揮下,維修班長(zhǎng)陳文亮帶領(lǐng)班組人員,精準(zhǔn)移動(dòng)吊裝布帶、升降調(diào)節(jié)移動(dòng)導(dǎo)鏈,通過(guò)兩個(gè)多小時(shí)的緊密配合、調(diào)整,新罐安全平穩(wěn)地安放到指定位置。
隨后,根據(jù)新罐的進(jìn)出口法蘭尺寸,設(shè)備組和維修人員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量規(guī)劃,本著科學(xué)、合理、適用、節(jié)約的原則,調(diào)整維修人員結(jié)構(gòu),在保證正常生產(chǎn)維修的前提下,利用檢修間隙時(shí)間,抽調(diào)人員進(jìn)行管線連接,依據(jù)現(xiàn)有材料庫(kù)存情況,采用U-PVC管件,分別從新罐的進(jìn)口位置開(kāi)孔連接,敷設(shè)管道至卸堿泵出口位置,加裝三通進(jìn)行連接,并加裝閥門(mén)進(jìn)行新舊罐卸堿操作倒換。從新罐出口安裝閥門(mén)進(jìn)行切斷控制,加裝三通敷設(shè)排空管道和閥門(mén)滿足罐及管道排空使用,然后敷設(shè)輸送管道至輸送堿泵入口位置,加裝三通進(jìn)行連接,并加裝閥門(mén)進(jìn)行新舊罐儲(chǔ)堿的輸送操作倒換,經(jīng)過(guò)三天多時(shí)間的間斷施工,4月11日下午16:30時(shí)連接管線順利結(jié)束,為接收大容量液堿運(yùn)輸車做好了接收的準(zhǔn)備。
據(jù)悉,目前水汽車間脫鹽水站液堿儲(chǔ)量從15-16噸提升到30-32噸,不僅使生產(chǎn)使用周期延長(zhǎng)了一倍,而且降低了運(yùn)輸液堿車輛的運(yùn)輸費(fèi)用,折合到液堿成本中,可使每噸液堿成本費(fèi)用降低約300元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)每月使用約40噸,全年可降低生產(chǎn)成本約14.4萬(wàn)元。(水汽車間:馬文平)