
為積極響應(yīng)公司的降負(fù)荷穩(wěn)生產(chǎn)任務(wù)。近日,煉焦二車間圍繞“查問(wèn)題、找根源、抓整改、促提升”的目標(biāo),大力開(kāi)展設(shè)備精檢修工作,狠抓設(shè)備整治,扎實(shí)提升車間設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量和日常維護(hù)水平。
在生產(chǎn)過(guò)程中,由于1#裝煤車煤壁不同程度出現(xiàn)磨損、腐蝕,表面凹凸不平等現(xiàn)象,導(dǎo)致裝煤餅時(shí),時(shí)常出現(xiàn)倒煤現(xiàn)象,為了不影響單爐產(chǎn)量及加熱穩(wěn)定性,車間決定對(duì)其進(jìn)行更換。單片煤壁尺寸5.34m×16.37m,重35噸,更換難度大,為確保此次更換工作順利進(jìn)行,車間成立技術(shù)攻關(guān)小組,先后多次實(shí)地勘察、測(cè)量,并與外委施工單位積極溝通,制定可行性方案。具體從技術(shù)人員核實(shí)煤箱各部件尺寸、做好煤箱中心線標(biāo)記,吊車配合拆卸舊煤壁、吊裝新煤壁,采用專用工裝固定兩片煤壁,安裝剩余固定座、根據(jù)既定煤箱尺寸調(diào)整墊片,安裝前擋板、鎖閉油缸、焊接前擋板轉(zhuǎn)軸,固定鎖閉油缸位置,試運(yùn)行三次進(jìn)行微調(diào)等方面有序進(jìn)行,確保各部位尺寸在允許誤差±5mm。在此期間,設(shè)備科人員全程跟蹤指導(dǎo)和安全監(jiān)護(hù),經(jīng)過(guò)五天四夜的冒雨奮戰(zhàn),順利完成了更換工作。目前,1#裝煤車單爐煤餅重量達(dá)每爐40噸,倒煤現(xiàn)象明顯降低,有效提升了單爐產(chǎn)量。
在此次設(shè)備精檢修工作中,技術(shù)攻關(guān)小組通過(guò)將1#攔焦車取門臺(tái)車轉(zhuǎn)門機(jī)構(gòu)改造為直連模式,消除了因旋轉(zhuǎn)架支撐點(diǎn)磨損,造成取門、裝門困難,爐門頂部襯磚碰撞爐門大鉤現(xiàn)象的發(fā)生,有效減少了故障發(fā)生點(diǎn),延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。
根據(jù)檢修計(jì)劃,煉焦二車間逐一對(duì)各類設(shè)備進(jìn)行了清掃維護(hù)檢查,包括五大車內(nèi)外部清掃、線路整理、設(shè)備檢查巡視、保溫防護(hù)情況及設(shè)備跑冒滴漏等工作。同時(shí),建立了設(shè)備問(wèn)題臺(tái)賬,對(duì)典型設(shè)備問(wèn)題和疑難問(wèn)題進(jìn)行了分類匯總,最后查找原因和規(guī)律,逐個(gè)擊破,為生產(chǎn)系統(tǒng)“安環(huán)穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”運(yùn)行創(chuàng)造條件。(煉焦二車間:楊創(chuàng))