
8月26日,醇氨車(chē)間空分裝置區(qū)主操人員在現(xiàn)場(chǎng)巡檢過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)油泵軸承異響,在匯報(bào)車(chē)間后,經(jīng)車(chē)間技術(shù)人員配合鉗工對(duì)油站檢查后,確定為軸承故障。為了不影響后續(xù)生產(chǎn),空分裝置區(qū)以“大膽假設(shè)、小心求證”的解決問(wèn)題思路,在“不等不靠“的工作態(tài)度下,提出“在線倒泵”的解決辦法。
“在線倒泵”,由于空壓機(jī)油泵回流閥V341動(dòng)作遲緩,不能自調(diào),需手動(dòng)操作,因此對(duì)倒泵過(guò)程造成極大的安全隱患。在不影響正常生產(chǎn)的前提下,將油站的故障泵倒為備用泵,同時(shí)確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)在正常范圍。
在計(jì)劃預(yù)期內(nèi),是將供油總管油壓降低,將控制油壓控制在生產(chǎn)低限,但要控制潤(rùn)滑油在≥0.15MPa的聯(lián)鎖范圍內(nèi)。同時(shí)避免啟泵的瞬間油壓過(guò)高沖破板翅式油冷卻器。在起備用泵的同時(shí),關(guān)閉故障泵,待油壓穩(wěn)定,確定備用泵運(yùn)行正常后,調(diào)整供油總管、控制油壓和潤(rùn)滑油壓。操作要求高、難度大,稍有不慎將引起甲醇系統(tǒng)的停車(chē),功虧一簣。為確保此次倒泵順利進(jìn)行,在車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員反復(fù)商議,并與后續(xù)系統(tǒng)溝通后,按照預(yù)先制定的操作要求,于13時(shí)30分,倒泵正式開(kāi)始。操作人員首先對(duì)備用泵的泵體完整性進(jìn)行了細(xì)致的檢查、泵前后截止閥打開(kāi),中控人員將總管油壓降至安全值后,停故障泵的第一時(shí)間啟備用泵,啟泵瞬間油壓力在控制范圍內(nèi),潤(rùn)滑油系統(tǒng)運(yùn)行正常,在啟泵觀察一小時(shí)無(wú)異常后,確定本次倒泵工作順利結(jié)束。
截止目前,空壓系統(tǒng)油壓正常,供油總管壓力≥1.03MPa,潤(rùn)滑油≥0.25MPa,控制油壓0.85MPa左右,均在正常范圍內(nèi)。本次在線倒泵的案例,不僅拓寬了故障處理的思路,提高了故障處理的技能,同時(shí)也深化了安全操作的意識(shí):及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患、深入了解設(shè)備構(gòu)造、鉆研隱患處理辦法、臨危不亂的心理素質(zhì),才是保證安全生產(chǎn)的充分條件。而借此機(jī)會(huì),空分裝置區(qū)將更加重視理論學(xué)習(xí)知識(shí)的儲(chǔ)備及技術(shù)操作水平的提升,將安全生產(chǎn)進(jìn)行到底。(醇氨車(chē)間:高玉倩)