
10月14日18:20,甲醇中控對(duì)講機(jī)突然傳出當(dāng)班崗位人員緊急的聲音?!鞍嚅L(zhǎng)!班長(zhǎng)!焦?fàn)t氣初預(yù)熱器轉(zhuǎn)化氣端發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)!”“收到!收到!我這就到現(xiàn)場(chǎng)查看具體情況,先把警戒線(xiàn)拉好,避免其他人員進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域。”“收到!”橫大班長(zhǎng)一邊趕往轉(zhuǎn)化現(xiàn)場(chǎng),一邊向車(chē)間值班人員進(jìn)行匯報(bào)。
兩分鐘后,車(chē)間值班領(lǐng)導(dǎo)及人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)焦?fàn)t氣初預(yù)熱器轉(zhuǎn)化氣端法蘭墊子出現(xiàn)漏點(diǎn),如果漏點(diǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大,甲醇生產(chǎn)系統(tǒng)則面臨著停車(chē)。車(chē)間人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況立即制定檢修前工藝處理方案,并同時(shí)與電鉗儀維修中心積極地溝通聯(lián)系。
“目前系統(tǒng)壓力1.80MPa,先緩慢降低系統(tǒng)壓力至1.50MPa,同時(shí)降系統(tǒng)壓力的時(shí)候控制好溫度波動(dòng)……”橫大班長(zhǎng)一邊指揮調(diào)整生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù),一邊緊盯DCS操作畫(huà)面。隨后,醇氨車(chē)間設(shè)備組人員、電鉗儀維修人員也及時(shí)趕到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)過(guò)大家的討論,制定出兩套《檢修方案》,第一套是用抹上黃油的液壓扳手對(duì)法蘭進(jìn)行緊固,消漏;第二套是如果緊固消漏失敗,則進(jìn)行打胎具堵漏。
按照方案,鉗工維修師傅在液壓扳手抹上黃油,根據(jù)法蘭螺栓設(shè)計(jì)力的扭矩開(kāi)始對(duì)每一個(gè)螺栓小心翼翼地緊固著……。隨著螺栓的緊固,漏點(diǎn)漸漸地變小了,經(jīng)過(guò)4個(gè)多小時(shí)的奮戰(zhàn),漏點(diǎn)終于消失了。
為確認(rèn)漏點(diǎn)隱患是否徹底解決,橫大班長(zhǎng)指揮著生產(chǎn)系統(tǒng),將系統(tǒng)壓力緩慢地升壓。升壓的過(guò)程,鉗工師傅拿著手電仔細(xì)查看著法蘭漏點(diǎn)情況。當(dāng)系統(tǒng)壓力升至1.80MPa時(shí),焦?fàn)t氣初預(yù)熱器轉(zhuǎn)化氣端法蘭處運(yùn)行正常,同時(shí)崗位人員用“可燃?xì)鉁y(cè)漏儀”檢測(cè),均未發(fā)現(xiàn)有泄漏情況,現(xiàn)場(chǎng)漏點(diǎn)問(wèn)題得以解決,安全隱患得以成功消除!(醇氨車(chē)間 陰創(chuàng))